粪便滤后液是粪便经过固液分离之后,经加药离心脱水产出的废水,其特性如下:①COD、TN、TP等浓度较高;②可生化性较好。若该废水直接排入污水处理厂,会对污水处理系统造成冲击负荷,甚至直接影响后端纳管污水处理厂稳定达标。以杭州市某粪便无害化处理厂粪便滤后液处理工程为例,介绍了工艺流程、设计参数及运行效果,以期为国内同类废水的处理提供经验参考。
一、工程概况:
该粪便无害化处理厂设计粪便处理规模为100m3/d,粪便无害化处理生产线主要设备包括卸粪系统、固液分离机系统、絮凝脱水系统、除臭系统、泵房系统、监控系统、自控及中控系统。粪便无害化处理工艺流程为粪便经粗格栅和一体化固液分离机处理后,泥浆经加药混凝,随后进入离心脱水机,进行脱水处理。三道工序产生的粪渣输送到焚烧厂进行焚烧处理,粪便滤后液经废水处理系统处理后排至附近污水处理厂统一处理。粪便滤后液的污染物成分简单,水质相对比较稳定。废水处理工艺以去除有机物、氨氮和总氮为主。该废水处理后排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的二级标准,总氮与总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)的C级限值要求。该厂粪便滤后液水量较小,且考虑到场地紧张,因此,采用一体化钢制设备进行处理。
二、设计水量、水质:
① 设计水量:该粪便无害化处理厂设计粪便处理规模为100m3/d,考虑变化系数和日后区域发展,污水处理站设计水量为100m3/d。
② 设计水质:设计进水水质参照粪便处理厂现有基础监测数据,该滤后液处理后排放的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的二级标准,总氮与总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)的C级限值要求。
三、处理工艺:
该工程粪便滤后液的进水B/C=0.5,可生化性好,主体工艺可采用缺氧-好氧生物处理工艺。考虑到粪便滤后液主要污染物为COD、TP、TN、NH3-N且进水污染物浓度较高及用地紧张等因素,故主体工艺采用两级A/O+MBR生物脱氮法,这是一种传统活性污泥法与高效膜分离技术相结合的新型高效污水处理工艺。两级A/O工艺具有脱氮除磷效果好、抗冲击负荷能力强等优点,MBR将生化降解作用和膜分离作用的优点有机结合,同时,MBR采用有机平板膜,平板膜具有抗污染性高的优点,可减少清洗次数。厂区产生的粪便滤后液进入现有调节提升池,调节水质水量,随后经泵提升到混凝反应池。投加混凝剂(PAC)、助凝剂(PAM)并进行搅拌,与废水中的杂质、悬浮物反应形成胶体絮团。混凝反应池处理出水自流进入沉淀池进行泥水分离,沉淀池出水进入生化系统。
在两级A/O处理系统中,利用生化池内环境条件的串联变化,强化了脱氮除磷作用,并去除大量有机物。出水进入MBR池,由于MBR膜对活性污泥和大分子有机物质具有截留作用,使反应池内活性污泥浓度大大提高,水力停留时间和污泥停留时间可以得到控制,而难降解的物质在池中不断反应、降解,同时,MBR池的混合液分别回流至前端1#缺氧池与2#缺氧池,以保证反硝化系统稳定运行和前端生化处理系统有足够且稳定的生物群体。MBR膜池出水进入储水池,可达标排放。沉淀池污泥与MBR膜池产生的剩余污泥进入污泥储池,随后污泥与粪便处理厂内经第二道一体化固液分离机处理后的粪便一并处理,经加药处理后输送到第三道脱水机进行脱水处理。污泥储池内的上清液回流到调节提升池。
四、主要构筑物设计参数:
该工程处理系统主要由调节提升池、一体化设备、储水池以及风机房构成。调节提升池由厂区原有出水泵井改造而成,为全地下钢筋混凝土结构。一体化设备采用全地上304不锈钢设备,包含混凝反应池、沉淀池、1#缺氧池、1#好氧池、2#缺氧池、2#好氧池、MBR膜池、膜清洗池、污泥储池、泵房及配电间。储水池采用全地上不锈钢304,风机房采用全地上钢棚结构。
五、调试及运行效果:
① 物化系统:通过加药系统向混凝反应池内投加10%的PAC和0.1%的PAM,根据进水水量确定投加量及投加比,从而达到良好的絮凝效果。② 生化系统:在调试阶段,整个生化系统pH控制在7.0左右,水温控制在20~30℃。1#缺氧池DO值控制在0~0.2mg/L,1#好氧池DO值控制在2~4mg/L,2#缺氧池DO值控制在0.2~0.5mg/L,2#好氧池DO值控制在2~4mg/L,MBR池DO值控制在2~4mg/L。经过30d调试后,菌胶团发育良好,污泥浓度(MLSS)保持在3500mg/L左右,标志着活性污泥驯化完成。在调试期间,缺氧池的DO值会出现偏高的情况,因此,需调节MBR池曝气风量以控制池内DO值在规定范围内,以降低回流对缺氧池的影响,从而保证脱氮效果。
③ 运行效果:调试完成后,该污水处理系统投入运行,在为期3个月的性能考核期内,出水水质稳定达到出水标准。进水COD为780~1580mg/L,大部分在1000mg/L左右波动,经过混凝沉淀、两级A/O处理,并辅以MBR膜处理,借助MBR膜的高截留特性,使污泥浓度保持在较高水平,提高了对有机物的去除效率,从而使出水COD稳定在100mg/L以下,COD去除率可达到94%以上。
进水NH3-N及TN偏高且波动较大,分别在80~160mg/L以及140~260mg/L范围内,但该系统的脱氮效果显著,出水NH3-N基本稳定在10mg/L以下,出水TN基本稳定在15mg/L以下,去除率均可稳定达到90%以上。粪便滤后液进水TP浓度较设计水质偏高,但出水TP稳定在3mg/L以下,去除率可达91%以上。系统进水SS稳定在设计水质范围内,经过混凝沉淀以及MBR平板膜的截留作用,出水SS基本稳定在20mg/L以下,去除率可达92%以上。该系统主要产生物化污泥和生化污泥,含水率为98%的湿污泥量排放量约为3.0m3/d。根据对运行水质的分析,该工程工艺流程设计合理,各处理单元均发挥了污染物处理效果,系统具有较强的抗冲击负荷能力,对COD、NH3-N、TN、TP以及SS均有较好的去除效果。
两级A/O可去除大量有机物,并结合MBR平板膜,将生化降解和膜分离的优点有机结合,可使COD去除率得到保障。在该系统中,对NH3-N和TN去除率可达90%以上,主要依赖两级A/O的强脱氮作用。在1#好氧池的亚硝酸菌和硝酸菌的作用下,将氨氮转化为亚硝态氮及硝态氮,回流至1#缺氧池内,反硝化菌将硝酸盐及亚硝酸盐还原成N2,从而达到脱氮的效果。随后又通过2#缺氧池及2#好氧池进一步保障脱氮效率。在一级A/O对NH3-N和TN去除率达到80%以上的情况下,二级A/O进一步进行硝化、反硝化作用,同时MBR平板膜有利于增殖缓慢的硝化菌、反硝化菌的截留、生长和繁殖,从而达到高效的脱氮效果。该系统TP去除率也较高,通过加药混凝沉淀去除大量磷酸盐,去除率可达80%,并辅以微生物的同化和生物除磷作用以达到除磷效果。通过加药混凝沉淀以及MBR平板膜的截留特性,出水SS稳定达标。MBR的高效截留特性,将活性污泥截留在处理系统内,保持系统内较高污泥浓度,提高了对有机物的去除效果,进一步保证了出水水质。可见,经过该系统处理后,各出水指标均可稳定达标。
六、结论:
① 针对杭州市某粪便无害化处理厂产生的100m3/d粪便滤后液,采用混凝+两级A/O+MBR工艺进行处理。该系统抗冲击负荷较强,对COD、NH3-N、TN、TP及SS均有良好的去除效果。系统出水COD<100mg/L,NH3-N<25mg/L,TN<45mg/L,TP<5mg/L,SS<30mg/L,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的二级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)的C级限值要求。② 该工程采用MBR平板膜工艺,可将微生物截留在系统内,保持较高的污泥浓度,有利于菌种的生长与繁殖,提高系统对污染物的去除效果。同时,平板膜抗污染性高,可减少清洗次数,节约运行成本。③ 该工艺具有占地小、操作简单、管理方便、运行成本较低、抗冲击负荷强、出水水质稳定等优点,在粪便滤后液处理中具有重要作用,可为国内同类废水的处理提供工程经验参考。